天天看點

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

文/陶海生·神龍汽車有限公司

針對标緻2008 前翼子闆A 面回彈超差問題,通過試驗、驗證,最後再轉化為工藝數模進行精确加工,問題一次性得以解決。回彈超差問題的解決方案,對于汽車車身外觀件尤其A 面回彈問題的解決具有一定的代表性,具有較強的可實施性、可推廣性,對于如何提升車身産品外觀品質和尺寸精度等有一定的借鑒作用。

國内汽車工業發展速度舉世無雙,全球萬國品牌紮堆,競争日趨激烈。一輛顔值高的車,除了造型設計要好,做工也一定要好。精細、穩定、密封性(隔音防水)好,這些都離不開車身沖壓件幾何精度的提升。其中間隙面差就是普通消費者都能感覺的品質特性。一般的尺寸超差都好整改,但對于外觀件,尤其是外觀件回彈控制有一定難度。大多數情況下,如果外觀沖壓覆寫件模具做完了,對于遺留下來的回彈和尺寸超差問題如果不是非常嚴重,可以通過内闆帶動外闆、調整夾具尺寸等來解決;如果不是容易被感覺且不好解決的問題,一般到投産階段就放棄了。

在标緻2008 項目臨近投産階段,有個前翼子闆和機罩的搭接部分存在明顯面差,經過檢查,确定是前翼子闆拱起回彈所緻。考慮到前翼子闆是外觀件,A 面區域,不能輕易對型面進行更改,拖了較長時間面差問題仍然難以解決,緻使整車外觀質檢一直無法通過,是以需要尋找最快、最有效的辦法在最短的時間将問題解決。

工藝方案簡介和問題描述

工藝方案簡介

标緻2008前翼子闆加工工藝方案如圖1所示(對稱側省略)。

圖1 标緻2008 前翼子闆工藝方案

問題描述

标緻2008前翼子闆與機罩搭接部位有一段拱起,如圖2 所示,用沖壓專業術語描述,就是回彈造成尺寸超差,裝配後面差問題影響整車外觀效果。翼子闆3D 檢測位置如圖3 所示,檢測結果見表1,表中紅色部分為超差項。超差項在外觀A 面上,用普通的産品造型補償來矯正,存在較大風險,因為回彈運算和補償難以做到百分之百準确,并且有破壞A 面造型的風險,如果做不好會造成更大的外觀缺陷。

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖2 翼子闆和機罩搭接面差

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖3 翼子闆7 個3D 檢測位置

表1 檢測結果

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

問題原因分析

各工序樣件差異分析

一般情況下,從産品的檢測結果入手,需要搞清楚産品的超差項在哪裡,這個可以直接看日常的3D檢測報告和品質部門的回報。從3D 檢測結果已經發現零件的回彈超差區域,是以分析工序樣件,可以從OP40 開始檢測。由于工序樣件不同于最終産品,很多部位沒有成形到位,無法裝夾在檢測支架上進行檢測,故選擇了比較便捷的藍光掃描檢測。OP40 藍光掃描結果如圖4 所示,圖中黃色區域表示回彈超差區域;OP30 藍光掃描結果如圖5 所示,全部為綠色表示沒有回彈。

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖4 OP40 藍光掃描結果(黃色為回彈超差部位)

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖5 OP30 藍光掃描結果(全部綠色沒有回彈)

回彈原因分析

通過分析各工序樣件尺寸,發現是在OP40 翻邊工序後産生負回彈。經驗告訴我們,産生負回彈的主要原因是翻邊後材料展開長度不夠,内應力釋放發生收縮變形産生負回彈。客觀上OP40 翻邊後展開長度變長會發生拉伸變形,但仔細比對翻邊前後形狀變化,認為可能是在翻邊後的2 個凸台處因需要材料填充而産生了負回彈,這隻是分析判斷,需要進行驗證并找到回彈補償的精确值。因為時間關系,如果采用CAE成形模拟分析,時間周期和人力投入是比較大的問題,且一般隻能達到80%~90%的精度,故選擇了便捷可靠的實物試驗驗證方法。若通過數控試壓實物會産生較大成本,故選擇了先做手工樣件進行試驗。找一闆料,在枕木上敲打出2 個小台階,壓出手工樣件如圖6 所示。3D 檢測發現,最高點的回彈幅度減少了0.2mm,由此基本上确定了影響回彈的因素和解決回彈的方向。

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖6 第一次手工樣件(方向性試驗)

驗證解決方案

為了進一步驗證該方案的可行性,決定再用手工方法做三件新的手工樣件,這一次是在鉗台上制作,并用小錘子對2 個凸台形狀做了比較大的改善,如圖7 所示。制作樣件時需要考慮的因素有:後工序翻邊變形,材料的拉伸變形;材料硬化,尺寸不能偏小;模具壓出來的零件形狀更為均勻;圓角要放大,便于後續翻邊時不會有圓角部位二次成形的缺陷;修邊工序能否順利完成修邊;估算後工序翻邊後的成形外觀品質和尺寸的變化趨勢等。

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖7 第二次手工樣件(精确試驗)

将制作完成的三個手工樣件拿到後工序模具上完成後工序成形,獲得比較理想的外觀品質,如圖8 所示,幾何尺寸檢測合格,産品的拱形回彈基本消除。由此證明對問題的分析判斷是正确的,解決方案是可行的。

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖8 第二次手工樣件壓出的零件

模具調整

外觀件模具更改,需要判斷風險和可行性。當模具商聽到我們調整模具的建議時很難接受,因為模具調整工作流程複雜,包括工藝數模更改、成形分析、回彈補償、專家評審等複雜的流程,流水線作業需要比較長的周期。經過雙方反複溝通交流,模具商接受了我們更改工藝數模的建議并完成了模具的整改。更改後的工藝數模如圖9 所示,模具更改後的OP20 樣件效果如圖10 所示,模拟試壓零件效果如圖11 所示,效果堪稱完美。

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖9 工藝數模更改

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖10 模具更改後的OP20 樣件效果

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖11 模具更改後模拟試壓零件效果

總結分析與推廣應用

采用實物驗證的優點

根據筆者經驗,成形分析是首選解決問題的辦法,但有時候會受到一些客觀條件的限制,更需要考慮使用性和效率。實物驗證和模拟驗算,前者百分之百可靠,不需要成本投入,而行業内對于CAE 準确性評價最佳90%左右,有可能需要做一兩輪的整改。很顯然,這個手工制作驗證的方法簡單、實用、靈活、快捷,可靠性好。

模具更改前後全工序成形模拟驗證與實物對比

因為投産的緊迫性,采用了最便捷的方法解決了問題,之後采用CAE 進行驗證總結。我們用更改後的工藝數模替換原來的工藝數模,對兩種狀态進行全工序模拟對比,發現更改後的工藝數模經過成形分析,得出的模拟結果和前面描述的手工樣件試驗的結果基本吻合。補償前的全工序模拟,回彈最大處超過了1.3mm。看似簡單的工作,包含了很多的思考、計算、經驗參照以及人工修正,如對最終加工的工藝數模的形狀和手工樣件的形狀做過修正,主要考慮樣件是局部成形,硬化較嚴重,對于模具更改後的成形,是整個闆料的均勻成形,為此在做工藝數模的時候,将凸台尺寸适當縮小。工藝數模更改前後中間工序模拟結果對比如圖12 和圖13 所示,最終産品模拟結果對比如圖14 所示,模拟結果顯示,工藝數模更改前最終産品回彈量(測量點理論位置 差距)大面積超差(紅色線條區域内的偏內插補點),工藝數模更改後最終産品回彈量全部在±0.5mm以内,未發現回彈超差。

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖12 OP20 工藝數模更改前後模拟結果對比

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖13 OP30 工藝數模更改前後模拟結果對比

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖14 工藝數模更改前後最終産品模拟結果對比

手工樣件與工藝數模的差異

前面提到,在做完手工樣件驗證後更改工藝數模時,縮小了凸台尺寸,原因是手工樣件有硬化,模具樣件成形更均勻,最後結果證明這個分析判斷是準确的。凸台尺寸縮小前後最終産品與模拟結果對比如圖15 所示。

标緻2008 前翼子闆回彈矯正

圖15 凸台尺寸縮小前後最終産品與模拟結果對比

成形模拟的準确性驗證

采用CAE 模拟成形分析的準确度,比較好的情況是達到90%的準确性。舊的工藝數模模拟結果顯示的回彈值最大處1.3mm,實物檢測回彈值最大處1.06mm(藍光掃描結果,3D 檢測結果是夾緊狀态,不具有真實性),可以估算為1mm,顯然模拟顯示的回彈值要比實物大一些。實物檢測值偏小,也可能是模具在傳遞前做過回彈調試,減少了回彈幅度,隻是沒能完全解決。

成形分析的優點是能夠進行電腦運算模拟驗證,可以有更多的選擇空間進行試驗,對于回彈的方向性判斷很容易實作。至于運算精度,筆者同意行業内的共識,對于H440 以下的鋼闆包括普闆,如果工藝數模的設計加上實踐經驗并加以優化,模拟結果和實物一緻性在90%左右,這是一個比較理想的結果。

推廣應用

本文論述的解決問題的方法和過程總結,具有一定的推廣應用價值,對于所有的外觀件尤其是開啟件來說,除A 面補償這個比較笨的辦法,要更多地在工藝補充上想辦法,在工序間解決這個問題,并通過手工或CAE 運算補償的辦法,比較輕松和可靠地解決問題。

回彈是普遍存在的現象,大部分是按照外闆跟着内闆走,或者在焊裝時通過夾持焊接裝配還有整車調整等途徑來解決。如果回彈問題不加以解決,就會在整車的外觀上存在一定缺陷,另外,時間久了,也會因為内應力釋放導緻變形。尺寸完好的沖壓件,不僅給整車生産帶來制作上的感官效果,而且更具有尺寸穩定性,對于整車密封性、降噪和防漏水等有明顯效果。

——文章選自:《鍛造與沖壓》2022年第4期

繼續閱讀