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法蘭螺栓斷裂,EH油洩漏,機組跳閘!一、裝置簡況:6号機組為1030MW超超臨界二次再熱燃煤發電機組,鍋爐由哈爾濱鍋爐有

作者:流浪的北齋

法蘭螺栓斷裂,EH油洩漏,機組跳閘!

一、裝置簡況:

6号機組為1030MW超超臨界二次再熱燃煤發電機組,鍋爐由哈爾濱鍋爐有限公司制造, 鍋爐型号:HG-2752/32.87/11.01/3.45-YM1,汽輪機由上海汽輪機有限公司設計制造,采用德國西門子公司技術,汽輪機型号為:N1030-31/600/620/620。汽輪機控制系統采用西門子T3000 DEH控制系統。發電機采用上海發電機有限公司生産的QFSN-1000-2型三相交流隐極式同步汽輪發電機。

EH油系統裝置由上汽廠同步供貨,EH油泵為軸向柱塞泵,額定流量為2.4m3/h,出口壓力為16MPa,額定功率為30kW。

二、事故前工況:

2018年5月17日6時46分,6号機組負荷1011MW,AGC運作方式,A、B、C、D、E、F磨煤機運作,機組運作參數:主汽壓力31.6MPa,主汽溫度599℃,一次再熱蒸汽壓力10.2MPa,一次再熱蒸汽溫度610℃,二次再熱蒸汽壓力3.2MPa,二次再熱蒸汽溫度617℃,給水流量2732t/h,A、B兩側超高壓調門開度均為38%,高壓調門、中壓調門均為全開狀态。A EH油泵電流23A,EH油壓16.0MPa,EH油箱油位531mm,B EH油泵備用。

三、事件經過:

2018年5月17日6時47分27秒,運作人員發現EH油箱油位低一值(438mm)報警,油箱油位快速下降,A EH油泵電流由23A突升至49A,EH油壓由16.0MPa突降至15.1MPa,運作人員立即到現場對EH油系統進行檢查。

6時48分03秒,A EH油泵電流由49A升至60A,EH油箱油位降至391mm,EH油壓15.0MPa。

6時52分04秒,EH油箱油位208mm,A EH油泵電流由60A降至35A,EH母管油壓由15.0MPa開始下降。

6時52分23秒,EH母管油壓降至12.0MPa,A EH油泵出口油壓<11.5MPa,B EH油泵聯啟,EH油壓無上升趨勢繼續下降。

6時52分34秒,A、B EH油泵出口壓力≤1.0MPa, A、B EH油泵跳閘。

6時52分48秒,EH母管油壓下降至10.5MPa,EH油壓低保護動作(三取二)汽輪機跳閘,發電機解列,鍋爐MFT動作,廠用電切換正常。

經檢查發現6号機組EH油站至A側超高壓汽門油管法蘭處大量漏油。

19時59分,6号機組與系統恢複并列。

四、原因分析:

1、6号機組跳閘的原因為:

6号機組EH油站至A側超高壓汽門油管法蘭螺栓斷裂,EH油大量洩漏,造成EH油箱油位快速下降,導緻EH油泵工作不正常跳閘,EH油壓低保護動作,6号機組跳閘。

斷裂螺栓規格為M14*50,設計材質為Q235-A-O,經現場對斷裂螺栓進行光譜分析,材質符合設計要求。

2、分析EH油管法蘭螺栓斷裂原因為:

1)、螺栓在生産加工時可能存在制造缺陷。

2)、螺栓安裝時,可能存在安裝緊力過大的情況。

五、暴露問題:

1、對EH油系統的重要性認識不到位。對兄弟機關發生的EH油系統的事故沒有引起足夠的重視,未深刻吸取事故教訓。

2、隐患排查治理工作不到位。在6号機組安裝、運作期間未發現EH油管法蘭螺栓存在斷裂的重大隐患。

3、技術監督管理不到位。對重要部位螺栓材質複核未納入監督範圍。

六、防範措施:

1、将6号機組EH油站供油管道法蘭螺栓更換為高強度螺栓(12.9級)。

2、對6、7号機組EH油系統管路進行全面檢查,發現振動異常等情況,進行加強處理。

3、對6、7号機組EH油系統法蘭螺栓全面排查,機組停運時全部更換為高強度螺栓,更換時嚴格工藝紀律和安裝标準。

4、将6、7号機組EH油系統法蘭螺栓緊固情況作為日常檢查範圍,發現問題及時處理。

5、對EH油系統法蘭螺栓納入金屬監督範圍。

法蘭螺栓斷裂,EH油洩漏,機組跳閘!一、裝置簡況:6号機組為1030MW超超臨界二次再熱燃煤發電機組,鍋爐由哈爾濱鍋爐有
法蘭螺栓斷裂,EH油洩漏,機組跳閘!一、裝置簡況:6号機組為1030MW超超臨界二次再熱燃煤發電機組,鍋爐由哈爾濱鍋爐有
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