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轉載--脫硝還原劑尿素法改造常見問題及優化探讨

作者:虹電力

來源:火電廠技術聯盟

作者:王峰濤,田正學,劉振國

國家能源聊城發電有限公司

摘 要:近幾年,脫硝還原劑尿素法改造常見于火電廠,這是為了消除液氨這一危險源。但在改造設計中,有些具體問題容易被設計人員忽視。以L公司為例,尿素制氨系統運作2 a多來,暴露出了卸料管振動大、溶解罐溢流管出氣泡、疏水箱振動大、疏水母管無法隔離、氣相閥門腐蝕内漏、水解器排污時間定值不合理等一系列問題。經過L公司技術人員的努力,現已對部分問題進行了優化,經過運作,檢驗效果良好。

關鍵詞:脫硝; 尿素; 母管制; 卸料管; 溶解罐;

脫硝還原劑尿素法改造項目,是火電廠繼脫硫、脫硝(液氨)、除塵改造後的重點安全環保項目。國家能源局多次下發相關檔案,要求火電廠進行脫硝還原劑尿素法改造,以消除火電廠因液氨存儲量較大帶來的重大危險。L公司機組裝機容量較大,煙氣入口NOx濃度高,液氨存儲量大,是當時GD集團等級最高的重大危險源。L公司2016年進行了脫硝還原劑尿素法改造的可行性研究,2017年3月開始施工建設,2018年8月逐漸投入運作。該項目因在國内屬于比較早的大容量液氨改尿素項目,設計經驗較少,設計方案不夠成熟,是以出現了一些問題,下面做具體介紹。

L公司尿素制氨系統由卸料系統、溶解罐、儲存罐、水解器、疏水箱、供氨管道、氨/空氣混合器等裝置組成。水解器采用母管制并聯模式,即3台水解器出口産品氣管路互相聯絡,産品氣由2根供氨母管輸送至4台機組SCR(選擇性催化還原技術)區參與脫硝。其中1#,2#機組(一期)共用1條供氨母管,3#,4#機組(二期)共用1條供氨母管。單台水解器設計出力1300 kg/h,是目前國内容量最大的水解器,設計采用兩用一備運作方式,利用機組輔汽加熱尿素溶液。圖1為尿素制氨系統簡圖。

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圖1 尿素制氨系統簡圖

2.1 卸料管振動大

L公司尿素采用罐車運輸,用雜用壓縮空氣将罐車中的尿素通過不鏽鋼卸料管輸送至溶解罐中。不鏽鋼卸料管固定在牆上和地面固定支架上,支架與牆面、地面之間由膨脹螺絲連接配接。在卸料口至尿素溶解罐之間,卸料管轉了2個90°彎。卸料時,在壓縮空氣的推力下,卸料管的90°彎頭處振動很大,牆上和固定支架上的地腳螺栓多次振斷,嚴重影響卸料安全。

2.2 溶解罐溢流管出氣泡

在尿素進入溶解罐溶解的過程中,尿素溶解增加了水的表面張力,并有大量氣體進入尿素溶液,在溶液表面産生大量氣泡。這些氣泡在溶解罐上部越聚越多,積累到一定程度,就要從排口排出。溶解罐的上部排口一般有2個地方:a)溶解罐的溢流管。氣泡從溶解罐溢流管冒出,造成廠房中氨味大,危害值班人員的身心健康。b)溶解罐頂部的風機(有的設計中有,有的沒有)。氣泡進入風機後,在風機出口聚集,随着氣泡的不斷破裂,會在風機出口變為液體的尿素溶液,堵塞風機出口。尿素溶液聚集在一起不能排出,積累到一定程度,就會從風機排空管裡噴濺出來。風機排空管對着尿素卸料區,噴濺出來的尿素溶液會對卸尿素人員、車輛構成威脅。

2.3 疏水箱振動大

疏水箱用于收集水解器、溶解罐和尿素站區域伴熱管的疏水。疏水由于溫度高于100℃,如果不用除鹽水冷卻,無法形成液态水,會全部從疏水箱排氣管排入大氣。是以,設計時要向疏水箱中加入除鹽水,将疏水冷卻到84℃,回收至機組除氧器。然而,溫度低的除鹽水與溫度高的疏水接觸時,發生劇烈的熱交換,導緻疏水箱劇烈振動。運作人員專門做過試驗,将疏水箱溫度降至70℃,仍然振動很大,嚴重影響疏水箱的安全運作。如果将疏水箱溫度降低太多,則需要的除鹽水量又很大,同樣會導緻運作不經濟。

2.4 疏水母管無法隔離

水解器、溶解罐和尿素站區域伴熱管的疏水全部彙集到疏水母管,然後進入疏水箱。這種設計造成的後果是:a)疏水母管洩漏時,無法隔離檢修,母管洩漏時隻能選擇帶壓堵漏;b)疏水全部從母管進入疏水箱,使得溫度高的疏水與溫度低的除鹽水發生劇烈的熱交換,造成疏水箱劇烈振動。

2.5 氣相閥門腐蝕内漏

水解器氣側及供氨母管上的閥門,包括閥體和閥芯,全部選用316L不鏽鋼材質,閥門密封采用軟密封。尿素制氨系統運作未滿1a,氣相閥門就陸續出現了内漏現象。後來拆解供氨母管上閥門,發現閥芯表面被腐蝕得坑坑窪窪,如圖2所示。尿素制氨系統投運後,還出現了一次因閥門内漏造成供氨管道堵塞的問題,導緻機組啟動推遲了40 h。

2.6 水解器排污時間定值不合理

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圖2 氣相閥門腐蝕内漏

2.7 3台水解器無法全部投入自動運作

原設計3台水解器采用兩用一備運作模式,但因煙氣NOx濃度邊界條件改變、燃煤煤質不穩定、京津冀大氣污染傳輸通道城市重污染天氣響應等原因,導緻實際運作3台機組時就要投入3台水解器。然而設計的調節邏輯是針對兩用一備模式,在現有的調節邏輯架構下,無法實作3台水解器全部自動運作。

除此之外,還有供氨母管伴熱管道支管沒有隔離閥,伴熱支管洩漏時隻能隔離全部伴熱管道進行檢修,供氨母管中有結晶的風險。

3.1 卸料管振動大優化

經過公司技術人員多方論證,發現卸料管振動大的原因在2個90°彎頭上。壓縮空氣在彎頭處對管道産生正向推力,使管道有規律的振動。針對該原因,檢修人員将2個90°彎頭用短直管段拼接成小角度大彎頭,壓縮空氣産生的正向推力沿着小角度大彎頭進入了溶解罐。這樣改造後,壓縮空氣産生的推力更多地用來輸送尿素,減少了管路沿途的能量損失,卸一罐車30 t的尿素由之前的2.5 h縮短到1.5 h,既消除了管道振動的安全隐患,又節約了壓縮空氣,降低了能耗。2根卸料管改造實景如圖3所示。

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圖3 2根卸料管改造實景圖

3.2 溶解罐溢流管出氣泡問題優化3.3 疏水箱和疏水母管問題優化

對于疏水箱排空管冒蒸汽問題,公司技術人員對排空管口進行改造,将管口改成向上,并設定了2道彎,延長蒸汽的冷凝停留時間,冷凝水回收至疏水箱,改造後效果如圖5所示。改造後,通過疏水箱排空管排放的蒸汽約減少了50%,但不能實作全部蒸汽的回收。

對于建立項目,應從設計上重新考慮疏水箱和疏水母管的問題。疏水要實行支管制,各路疏水單獨進入疏水箱,進入疏水箱的方向均勻分散開,并在疏水箱内增加分布管,大幅增加疏水與除鹽水的接觸面積,降低熱交換的強度,這樣疏水箱振動大的問題也迎刃而解。考慮到造價成本,如果不能友善地實作各路疏水單獨進入疏水箱,也至少将溶解罐、水解器、尿素水解工廠中的房間伴熱疏水三路分開,并在各支路上設隔離門,以友善檢修。另外,疏水箱的溫度重新設計,構模組化型計算最優的疏水、除鹽水比例,實作疏水箱熱量、水量的最優回收率。

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圖4 風機改造實景圖

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圖5 疏水箱排空管改造實景圖

3.4 氣相閥門腐蝕内漏問題優化

尿素水解器氣相閥門腐蝕内漏問題近2年引起了越來越多同行的重視,包括尿素水解器供應商。目前普遍認為,316L不鏽鋼不能耐受尿素水解後氨混合氣的腐蝕。常見的措施是更新閥門閥芯材質,比如采用尿素級316L不鏽鋼、2205雙相不鏽鋼、2507雙相不鏽鋼。通過材質更新,密封改良,有效延長了氣相閥門腐蝕内漏的時間,延長了閥門的使用壽命。

3.5 水解器排污時間定值優化

水解器排污時間需根據水解器的運作狀态确定。機組負荷高,水解器出力大時,适當增加水解器排污時間和排污次數。機組負荷低,水解器出力小時,适當減少水解器排污時間和排污次數。L公司水解器排污次數和排污時間規定如下:機組負荷較高的7—9月,每台水解器每周排污2次,每次8 min;其他月份,每台水解器每周排污1次,每次10 min。排污效果的評價标準就是水解器液位波動小,水解器運作平穩。在現有規定下,如果水解器液位波動有上升趨勢,可适當增加排污時間和次數。

3.6 水解器調節邏輯優化

自2019年7月11日出現水解器供氨中斷事件後,L公司技術人員一直在研究優化水解器調節邏輯的方式,嘗試了不少辦法,均未達到預期效果。2020年3月,經過各專業技術人員的充分讨論,決定對水解器調節邏輯進行如下優化:在現有調節邏輯的基礎上,以現有任意一台水解器(以2#水解器為例)的調節邏輯為主,另外2台水解器(1#,3#水解器)氨蒸汽出口調閥的調節由標明水解器的調節邏輯控制。在1#,3#水解器的氨蒸汽出口調閥上增加“投入”“退出”按鈕和“水解器噴氨調閥指令偏置”對話框,在需要将1#,3#水解器投自動時,該水解器的氨蒸汽出口調閥開度調整到與2#水解器大體一緻,然後點“投入”按鈕,該水解器就自動接受2#水解器調節邏輯的控制,并通過在對應水解器噴氨調閥指令偏置對話框中輸入正負值來增大、減小對應水解器供氨調閥開度。水解器需要單獨調節時,點相應的“退出”按鈕,該水解器氨蒸汽出口調閥就接受該水解器本身調節邏輯控制。改造後效果如圖6所示。這次水解器調節邏輯優化後,水解器可以全部投入自動調節,即使機組煙氣入口NOx濃度升高較快,運作也相對穩定,減小了運作值班人員的工作量和工作壓力,取得了良好的效果。

此外,伴熱管道不友善檢修,無法隔離時,隻需設計時在适當位置增加隔離門即可解決。

通過對以上常見問題的優化,消除了影響尿素制氨系統安全穩定運作的隐患,尿素制氨系統的可靠性和安全系數大大提高,有效破解了母管制尿素制氨系統存在的一些通病,實作了水解器全部投入自動運作。母管制尿素制氨系統投運後,隻要不是全廠機組停運,就沒有全部停運的機會,是以,在設計尿素制氨系統時,要充分考慮到檢修的可操作性,在裝置發生洩漏或故障時友善檢修。

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圖6 水解器調節改造後效果圖

作者簡介: 王峰濤,1988年生,男,山東濟甯人,2017年畢業于陝西師範大學工商管理專業,碩士,工程師。