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35天“上新”,大旺企業重新整理行業交樣速度!

作者:肇慶釋出

日前,位于肇慶高新區的

廣東肇慶動力金屬股份有限公司

(下稱“動力金屬公司”)

成功傳遞某客戶的發動機氣缸蓋樣件,

且一次性通過檢驗測試,

創造了35天交樣的行業速度!

35天“上新”,大旺企業重新整理行業交樣速度!

廣東肇慶動力金屬股份有限公司。王振宇 攝

3月1日,某客戶向動力金屬公司

發出氣缸蓋産品的開發邀約,

并要求在35天内送出合格樣品。

這意味着,産品的工藝設計、

模具開發、裝置工裝調試、生産制造、

檢測檢驗務必在35天内完成。

據了解,該産品是一款由上中下多層水道和排氣道內建的氣缸蓋,将用于精密度要求極高的1.5T發動機上,結構非常複雜,對鑄造工藝技術要求極高,其燃燒室輪廓度偏差要求在0.3mm内,氣道輪廓度、壁厚偏差要求控制在0.5mm内,枝晶間距小于等于25μm。

如此精密的鑄件,

從項目立項到成功送出合格樣件,

一般需要90—180天,

有的甚至需要360天以上。

35天的傳遞時間,

對整個行業來說

都是一個巨大的挑戰。

35天“上新”,大旺企業重新整理行業交樣速度!

廣東肇慶動力金屬股份有限公司生産工廠中的房間。

目前,汽車産業隻有逆勢而上

方能争取市場主動權。

面對這樣一個前所未有的挑戰,

堅持客戶至上宗旨的動力金屬公司

毫不猶豫地“應戰”,成立專項小組,

對公司現有技術、裝置、工藝水準

進行評估與讨論;

迅速成立項目開發專班,下發

“定時間、定任務、定品質”的“軍令狀”,

務必滿足客戶的全部要求。

35天“上新”,大旺企業重新整理行業交樣速度!

廣東肇慶動力金屬股份有限公司生産工廠中的房間。

研發設計的專業與精确控制,

是提升開發效率的重要因素。

在本次任務中,

動力金屬公司的研發團隊

迅速了解客戶需求,

精準、迅速、專業地設計出

高比對度的工藝方案,

縮短了設計溝通與産品調試時間。

35天“上新”,大旺企業重新整理行業交樣速度!

廣東肇慶動力金屬股份有限公司研發團隊。

項目團隊通過軟體

提前模拟鑄造過程、優化鑄造工藝,

在工藝開發前期準确地識别與避免了

制造過程中存在的問題,

在模具工裝整備後,

大多數工序調試均一次通過。

最終,從調試到産出合格樣件

僅用了5天,

極大地減少了産品調試

與異常處理的時間。

35天“上新”,大旺企業重新整理行業交樣速度!

廣東肇慶動力金屬股份有限公司生産工廠中的房間。

時間再緊迫,

品質與工藝也必須堅持。

動力金屬公司的研發團隊

堅持“不湊合、不将就、不敷衍”的

工作态度,不僅順利完成了任務,

還以“向新而進”的闖勁

實作了幾項重要技術的創新。

↓↓↓

研發團隊創新性地開發了多層水道砂芯精準定位技術,解決了水道砂芯間的隔皮問題,這是國内首創的中水道精準定位技術;

在正常砂芯模具基礎上,創新性地進行了底模快速清砂設計,開發了底模的設計結構,極大地解決了殘砂遺留的問題,進而提升砂芯的良品率和生産效率;

首次應用了水套外接的創新方案,極大地改善了砂芯的結構強度,減少砂芯斷裂的風險,進而提高砂芯和産品良品率。

35天“上新”,大旺企業重新整理行業交樣速度!

廣東肇慶動力金屬股份有限公司研發團隊。

回顧此次任務,動力金屬公司的研發和生産團隊相關負責人表示,“當接到35天‘軍令狀’的時候,我們第一反應是不可能,我們正在做一件别人沒有做過的事。”然而,充滿闖勁的團隊迅速調整狀态,“既然認準了一個目标,我們就要同心同德地去達成它。”

該公司有關負責人表示,

35天的團結協作、日以繼夜,

是公司各部門關聯的巨大成就,

展現了公司以“新生代”的“一馬當先”

引領新質生産力的“萬馬奔騰”,

也是用行動诠釋了公司要成為客戶

優秀戰略合作夥伴的堅定決心。

來源:肇慶高新釋出

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