日前,位于肇慶高新區的
廣東肇慶動力金屬股份有限公司
(下稱“動力金屬公司”)
成功傳遞某客戶的發動機氣缸蓋樣件,
且一次性通過檢驗測試,
創造了35天交樣的行業速度!
廣東肇慶動力金屬股份有限公司。王振宇 攝
3月1日,某客戶向動力金屬公司
發出氣缸蓋産品的開發邀約,
并要求在35天内送出合格樣品。
這意味着,産品的工藝設計、
模具開發、裝置工裝調試、生産制造、
檢測檢驗務必在35天内完成。
據了解,該産品是一款由上中下多層水道和排氣道內建的氣缸蓋,将用于精密度要求極高的1.5T發動機上,結構非常複雜,對鑄造工藝技術要求極高,其燃燒室輪廓度偏差要求在0.3mm内,氣道輪廓度、壁厚偏差要求控制在0.5mm内,枝晶間距小于等于25μm。
如此精密的鑄件,
從項目立項到成功送出合格樣件,
一般需要90—180天,
有的甚至需要360天以上。
35天的傳遞時間,
對整個行業來說
都是一個巨大的挑戰。
廣東肇慶動力金屬股份有限公司生産工廠中的房間。
目前,汽車産業隻有逆勢而上
方能争取市場主動權。
面對這樣一個前所未有的挑戰,
堅持客戶至上宗旨的動力金屬公司
毫不猶豫地“應戰”,成立專項小組,
對公司現有技術、裝置、工藝水準
進行評估與讨論;
迅速成立項目開發專班,下發
“定時間、定任務、定品質”的“軍令狀”,
務必滿足客戶的全部要求。
廣東肇慶動力金屬股份有限公司生産工廠中的房間。
研發設計的專業與精确控制,
是提升開發效率的重要因素。
在本次任務中,
動力金屬公司的研發團隊
迅速了解客戶需求,
精準、迅速、專業地設計出
高比對度的工藝方案,
縮短了設計溝通與産品調試時間。
廣東肇慶動力金屬股份有限公司研發團隊。
項目團隊通過軟體
提前模拟鑄造過程、優化鑄造工藝,
在工藝開發前期準确地識别與避免了
制造過程中存在的問題,
在模具工裝整備後,
大多數工序調試均一次通過。
最終,從調試到産出合格樣件
僅用了5天,
極大地減少了産品調試
與異常處理的時間。
廣東肇慶動力金屬股份有限公司生産工廠中的房間。
時間再緊迫,
品質與工藝也必須堅持。
動力金屬公司的研發團隊
堅持“不湊合、不将就、不敷衍”的
工作态度,不僅順利完成了任務,
還以“向新而進”的闖勁
實作了幾項重要技術的創新。
↓↓↓
研發團隊創新性地開發了多層水道砂芯精準定位技術,解決了水道砂芯間的隔皮問題,這是國内首創的中水道精準定位技術;
在正常砂芯模具基礎上,創新性地進行了底模快速清砂設計,開發了底模的設計結構,極大地解決了殘砂遺留的問題,進而提升砂芯的良品率和生産效率;
首次應用了水套外接的創新方案,極大地改善了砂芯的結構強度,減少砂芯斷裂的風險,進而提高砂芯和産品良品率。
廣東肇慶動力金屬股份有限公司研發團隊。
回顧此次任務,動力金屬公司的研發和生産團隊相關負責人表示,“當接到35天‘軍令狀’的時候,我們第一反應是不可能,我們正在做一件别人沒有做過的事。”然而,充滿闖勁的團隊迅速調整狀态,“既然認準了一個目标,我們就要同心同德地去達成它。”
該公司有關負責人表示,
35天的團結協作、日以繼夜,
是公司各部門關聯的巨大成就,
展現了公司以“新生代”的“一馬當先”
引領新質生産力的“萬馬奔騰”,
也是用行動诠釋了公司要成為客戶
優秀戰略合作夥伴的堅定決心。
來源:肇慶高新釋出