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電路失效判斷:LED失效模式分析探讨

作者:鵬城電路

随着市場需求的不斷增加,近年從事LED制造和研發的人員大大增加。LED企業亦如雨後春筍般成長。由于從事LED驅動研發的企業和人衆多,其技術水準參 差不齊,研發出來的LED驅動電路品質好壞不一。導緻LED燈具的失效時常發生,阻礙了LED照明的市場推廣。LED燈具失效一是來源于電源和驅動的失 效,二是來源于LED器件本身的失效。本文試着從實際的LED電源驅動電路這一方面,分析其電路的工作原理,然後試着從在不同環境下的LED驅動電路下, 分析各種工作敏感參數對失效的影響,來進行失效模式的分析,最後,通過仿真來驗證結果。并從理論上給出有效的解決方案。

1 LED驅動電路原理

LED是一種半導體材料制造而成發光二極管,隻能夠單向導通,而且其導通電壓不高,正向導通電流也不能太大,是以對LED的供電電源有了一定的要求,這時 LED驅動電路應運而生。實際使用中,大多數的LED産品都是使用交變電源作為LED驅動電路的電源輸入,通過驅動電路變成穩壓輸出形式或者恒流輸出形式 的一種電路。LED驅動電路,根據不同的劃分标準可以劃分為很多類型,目前以電路的驅動原理,可以劃分為兩大類:一類為線性驅動電路,一類為開關型驅動電 路。

1.1線性驅動電路

線性驅動電路原理圖如圖1所示,從結構上一般都包含了以下的幾部分,整流電路,濾波電路,穩壓電路。

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圖中運用全波橋式整流,使交變電源整流成單向的脈動電壓。濾波電路采取RC濾波,由濾波

電路濾波出來的電壓值已經比較接近于直流電源了,但是,由于電網上 的電壓波動,導緻驅

動電路的輸出電壓發生波動,這對于LED來講,是緻命的。是以濾波之後的電壓需要加上一

個穩壓電路。以使線性驅動電路可以保持比較平穩 的電壓來驅動LED。

線上性驅動電路中,LED的亮度與通過電流成函數關系,而與加在LED上面的壓降無關。從

上面的電路原理圖可以看出,線性LED驅動電路,結構簡單,易于 實作,研發周期短,生産

成本低,體積小巧,而且,由于沒有使用很多的大容量電容和電感,電路設計上不需要考慮

EMI問題。可以适用于低電流照明系統。

1.2開關型驅動電路

開關型驅動電路原理圖如圖2所示,是将輸入的交變電壓通過整流電路整流和濾波穩壓之

後,通過開關狀态,來控制LED的電流或者電壓,使LED可以平穩地發光。下面給出一個典

型的開關型的驅動電路來逐漸分析開關型驅動電路的工作狀态。

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從圖2可見,開關型L E D驅動電路可以劃分為以下的幾部分:低頻整流濾波電路、自

激振蕩電路、穩壓電路、取樣脈寬調整電路和高頻整流濾波電路等。

市電交流220V通過12V的變壓器降壓,然後經過橋式整流二極管3N258和電容C2組成低頻整

流濾波電路,轉換成一個類直流電電源。功率三極管Q1、 Q2、Q3和電容C5電阻R2組成一

個自激震蕩電路,其中Q2是PNP管,為脈寬調整管,Q1和Q3一個為PNP管,一個為N P N

管,兩個管子複合組成開關調整器,C5、R2通過調整參數可以設定器振蕩頻率。利用這個

自激振蕩電路,可以将類直流電源轉化為一個高頻的脈沖信号。高頻 信号的頻率可以通過選

頻特性算出。可以調整高頻脈沖的占空比,來調整裝置輸出的能量。電流流經電感時,會在

L的兩端産生感應電動勢,當電流消失時,感應電 動勢會在電路的兩端産生一個反向電壓,

若這個反向電壓大于某些元器件的反向擊穿電壓時,将會損壞這些器件。利用一個續流二極

管D2并聯在電感的兩端,通過 R4和C6組成的回路,使這個反向的感應電動勢有一個洩通回路。

R 6、R 7、R 8組成的取樣電路和R 5、D3組成的基準源電路用來對高頻信号進行脈寬

的調整,來調節開關管的飽和導通時間,進而調整電源的輸出電壓。其中R7為可調電阻,方

便對這個電壓的調整。

從上面的分析可以看到,開關型LED驅動電路相比于線性驅動電路,效率高,而且輸出的電

流大,還可以通過調整脈寬來調整電流,輸出的電流精度十分高,使LED亮度可以受控,适

用于與大型的照明場合和電流輸出比較打的場合。

2 LED驅動失效機理分析

2.1 LED驅動電路失效原因分析

(1)浪湧電流和浪湧電壓

由于驅動電路的開啟瞬間,電容充電需要很大的電流,而且其充電時間短,導緻的瞬間大電

流;由于電網上的電壓波動和浪湧電壓的沖擊,導緻驅動電路上的二極管和電阻等器件的瞬間

大電壓。這可能會對LED驅動電路上的器件造成永久性的損傷。

(2)靜電放電

靜電放電,即ESD現象。由于電量在極短的時間内洩放,往往起靜電洩放電壓可以達到幾千

伏特。這對于半導體器件是緻命的。ESD可能使LED燈或者驅動IC的内部結構發生損毀。

(3)元器件使用失效

由于開關型驅動電路需要大電容來進行存儲電能,穩壓,而大電容一般使用鋁電解電容。鋁

電解電容的失效率較其它元件高,而且由于變壓器和LED在使用時會産生熱量,這些熱量加

劇電解電容的電解液的運動,縮短了鋁電解電容的正常使用年限。

(4)工作環境導緻

目前,主流的LED驅動是使用交變電源作為電源輸入的,對于一些大功率的LED驅動電路,

其變壓線圈會産生大量的熱量,由熱量而産生了LED失效的溫度應力。溫度應力的時間模型

見下公式:

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其中M為溫度應力,T為溫度,t為時間。

可見,溫度應力随時間和溫度呈指數式上升,電器使用時間越長,溫度應力就越大,由熱導

緻的失效率則越高。

2.2線性調整型

LED驅動電路失效分析以圖1線性調整行LED驅動電路進行失效分析,線性LED驅動一上電瞬

間,AC電源需要對驅動電路内部的電容電感進行充電,是以, 上電瞬間會有一個比較大的

電流通過熔絲和整流橋。由于Multisim仿真軟體隻能仿真模拟量,對于環境熱量和濕度等均

無法模拟。是以這次仿真隻能從電參 數這方面進行模拟。這裡加入兩個失效因素,浪湧電壓

和浪湧電流,對上文所述的線性LED驅動電路進行失效仿真,加入浪湧電壓之後電路運作情

況的各個儀表參 數。

由圖1所示内容,可以讀出各個儀表的值。

Vi=250V;Vo=29.934V;Vled=8.415V;

Iled=34.606mA。

經過多次仿真測試得出與正常情況下的LED驅動電路電參數對比見表1所示。

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從表1資料可以看出,當電網上電壓波動10%幅值,線性LED驅動電路的工作狀态就發生比

較大的改變。從上圖,可以發現,由于采用了合适的穩壓電路,電網 上的電壓波幅幾乎沒有

影響到線性LED驅動電路的工作電壓。但是,其驅動電流卻發生了巨大變化,驅動電流較之

正常輸入電壓增幅達4 0 %。這将導緻LED超負荷工作,會減少LED燈珠的壽命,甚至可能會

直接損毀燈珠。

2.3開關型LED驅動電路失效分析

以圖2線性調整行LED驅動電路進行失效分析,在圖2仿真圖中,XSC2代表輸入的AC電源和

整流之後的電壓比較。其中正弦波型為AC220V,通過全波 整流之後,其電壓值Vimax≈311V,

比較平穩的為整流之後的電壓。整流之後的電壓,從圖中的mark點讀出來的電壓為11.368

V。低頻整流之 後,電壓經過自激振蕩電路和高頻整流電路以及穩壓電路之後,輸出來的就

是LED的驅動電壓了。

由于采用了穩壓管1N4735A,穩壓值為6.6V,是以LED驅動電壓理論值為6.6V。

從圖2讀出實際仿真的LED驅動電壓為一個6.64V的直流電壓。與理論相符。

經過多次仿真測試,可以讀出幾個儀表的參數分别為:

Vi=250V;Vo=12.3V;Vled=6.64V;

Iled=47.416mA;

與正常情況下的LED驅動電路電參數對比見表2所示。

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從表2可以看出,當電網上有浪湧電壓輸入時,開關型LED驅動電路,由于采用了良好的穩

壓措施,驅動電路的電壓參量并未發生很大的變化,但是LED的驅動電路變化交大,增幅達

到100%。這将導緻LED功率上升,使LED失效。

2.4失效解決方案

經過前面幾個小節對LED驅動電路的仿真分析可以總結出以下幾個有效的LED失效解決方案:

(1)對于浪湧電流和電壓,可以在電源輸入給加上一個熔絲和一個PTC電阻。PTC電阻就是正

溫度系數電阻。當電源輸入的初級電流有一個浪湧電流或者浪湧 電壓輸入時,根據電阻的發

熱公式Q=R*I^2*T,流經PTC電流或者電壓的增加勢必會增加PTC電阻的發熱量,進而是PT

C電阻的阻值上升,使到電源 輸入的初級功率有一部分消減在PTC電阻處,以保證電源的副

邊輸出功率不變,保持電壓和電流的穩定。對于室外使用的LED驅動,還應該加入防雷保護

措施。

(2)對于驅動器件的選擇,在成本範圍内,應該選用比較好的器件,尤其是電容。

而且,器件的最大電流電壓參數要保證是電路正常工作的額定值的2~3倍以上,具體參數具

體選擇。以保證電路元器件有足夠的備援來應付突變的電參量。

(3)同時,應該注意線路闆的的布局,發熱量大的應該隔開布局,以減少熱量隊闆子的影響。

線路闆應該注意要防潮、防濕。

在一些特定的環境下,還應做一些絕緣防潮的措施。

(4)對于開關型LED驅動電路,還應該防止EMI帶來的失效。可以通過加入X電容,共模電

感、差模電感、低通濾波電路、屏蔽體等來消減EMI帶來的問題。

結論

本文在分析兩種典型驅動電路基礎上分别對線性LED驅動電路和開關LED驅動電路進行了浪

湧電壓影響下的失效仿真。從仿真結果中可以看出,浪湧電壓對 LED驅動電源影響比較大。

尤其是驅動電路這一部分。使LED驅動電流增大超過其最大正向導通電流,使LED燈珠失

效。根據仿真分析結果,最終給出了合理 的LED驅動電路的失效方案。

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