1側圍外闆尾燈處成形問題
1.1 零件造型
側圍外闆尾燈處的造型根據車型外觀需求各不相同,某車型側圍外闆尾燈處造型如圖1所示,從A-A截面可以看出,在沖壓方向下尾燈處的A面(外觀面)坡度陡,棱線位于型面的高點,且棱線處下模R角僅為R1.3 mm,是以在拉深成形過程中大機率會産生滑移。尾燈處整個輪廓變化急劇,最小曲率半徑僅為R260 mm,且後工序為壓縮類翻邊整形,易起皺。在翻邊面的下端存在多個缺口,僅保留需要點焊的耳片,通過此結構可以緩解翻邊面下端起皺的情況。
圖1 某側圍外闆尾燈處造型
1.2 拉深成形問題及解決方法
由于尾燈處棱線R角過小,拉深成形時必須将棱線進行過拉深處理,通常将R角加大至R5 mm,保證拉深成形時不開裂,且減輕棱線處的接觸應力,進而減緩滑移。為保證缺口處的修邊為直修邊,拉深補充造型如圖2所示。
圖2 側圍外闆尾燈處拉深補充造型一
通過CAE分析可以看出(見圖3),側圍外闆尾燈處棱線R角先觸料,雖然棱線R角已加大,但接觸壓力仍然較大,且滑移線超出棱線R角8 mm,反彎曲應變局部已超出允許範圍,是以零件拉深産生滑移的風險較大。
圖3 側圍外闆尾燈處拉深造型一CAE分析結果
為了減輕尾燈處棱線的拉深滑移,可以采取其他方式進行控制,如更改沖壓方向、調整闆料流入量、優化補充造型等。由于更改沖壓方向會影響其他區域的成形,導緻更多的問題産生,不能更改;雖然調整闆料流入量會改善棱線滑移,但是應力應變也會産生一定的變化,零件可能會達不到塑性變形要求,選擇優化拉深補充造型來改善滑移。
将修邊線以外的補充面加高,如圖4所示,最高點高于棱線10 mm,在成形過程中補充面先觸料,由于補充面提前将闆料撐起,改變了棱線成形的彎曲角度,減輕棱線處的接觸應力(見圖5)。采用優化後拉深造型二的分析結果如圖6所示,滑移線超出棱線R角切線6 mm,相比拉深造型一的分析結果減少2 mm,且反彎曲應變降至0.003以下,滑移風險大幅降低。
圖4 尾燈處優化拉深造型二
圖 5 拉深補充優化前後分析對比
圖6 側圍外闆尾燈處拉深造型二CAE分析結果
1.3 翻邊整形問題
從圖7可以看出,尾燈處翻邊面分上下兩部分,上部分側壁面角度與車身Y方向一緻,下部分為耳片,與上部分夾角為9°,尾燈處上部為翻邊,下部為整形。由于翻邊輪廓最小曲率半徑為R260 mm,且翻邊為壓縮類翻邊,成形過程中易起皺,翻邊面下部分開多處缺口可有效緩解起皺。
圖7 側圍外闆尾燈處翻邊面造型
将尾燈處的翻邊面造型一次成形到位,分析結果如圖8所示,由于耳片部分整形深度較深,成形過程中優先觸料,在翻邊輪廓線為弧線處的缺口位置多餘材料聚集,産生棱線R角上抛,導緻翻邊圓角不順,此缺陷為外觀A類缺陷,不能接受。
圖8 一次翻邊整形到位分析結果
2零件結構優化
針對在缺口處翻邊整形棱線R角上抛的問題,可通過修改零件輪廓,取消缺口造型(見圖9),優化翻邊面的輪廓,保證翻邊整形鑲件同時觸料,可有效解決棱線不順的問題。
圖9 取消缺口後分析結果
雖然棱線R角上抛的問題得到解決,但由于取消缺口導緻下部分的翻邊面起皺情況加劇(見圖10),此面為焊接面,品質要求較高,起皺嚴重不能接受。
圖10 取消缺口後分析成形過程起皺
3工藝方案優化
通過優化零件缺口輪廓并不能完全解決成形問題,棱線R角光順和翻邊面不起皺兩者互相沖突,不能同時滿足,還需要進一步對成形工藝方案進行優化。優化後的工藝方案第一步先翻邊上部分,第二步再整形耳片,這樣在第一次翻邊時鑲件同時觸料,保證棱線R角光順,且翻邊面不起皺,具體工藝方案如圖11所示。CAE成形分析結果如圖12所示,成形過程中無起皺現象,且成形到底後棱線R角光順。
圖11 優化後沖壓工藝排布
(a)拉 深 (b)修 邊 (c)翻 邊 (d)整 形
圖12 工藝優化後CAE分析結果
4效果驗證
采用優化後的拉深補充造型及工藝方案,經過CAE分析驗證無成形問題,零件實際成形後滑移線不可視,且最終零件尾燈處焊接面通過翻邊整形後解決了棱線上抛問題,滿足品質要求,目前零件已批量生産,如圖13所示。
圖13 批量生産零件
▍原文作者:畢四龍丁哲鄭朝鋒
▍作者機關:四川成飛內建科技股份有限公司