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机盖内板一种降本工艺方案分析

作者:吴雄伟, 杨 建, 李钊文, 谢国文, 覃显峰, 尤彬波(广州汽车集团股份有限公司汽车工程研究院)

文章已刊载在《模具制造》月刊,版权归作者所有,转载请注明出处,谢谢!

【摘要】以某车型机盖内板为研究对象, 基于Autoform分析结果, 比较几种机盖内板成形工艺方案, 总结不同工艺方案优缺点, 得出一种合理的降本工艺方案模型, 并通过实际生产验证制件的成形性及尺寸精度, 为后续新车型机盖内板工艺设计提供参考, 降低车型开发成本。

关键词:机盖内板;降本;工艺;Autoform

1 引言

随着汽车行业的发展, 各车企对汽车制造成本从单件到总成的管控越来越精细化。冲压件作为白车身的重要组成部分, 有效的降低冲压件成本, 对降低整车制造成本效果十分显著。

因此, 行业内也掀起一股研究冲压件降本的潮流。余敏等研究了侧围外板工序优化降本方案 [1] ;林通等研究了优化材料牌号的降本方案 [2] ;冯芬艳等研究了冲压件原材料降本优化方案 [3] 。

本文以某车型机盖内板为研究对象, 排布工艺方案, 基于Autoform分析软件, 构建工艺模型, 仿真分析对比多种工艺方案, 并实物验证可行的降本模型。

2 工艺排布

机盖内板结构简单, 内部侧壁角度较大, 成形性较好。如图1所示。

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图1 机盖内板详细结构图

为了减少废料刀的使用, 降低切削加工过程产生的铁粉量, 工艺方案制定为4工序冲压。

详细工艺可排布为:①OP10:拉伸→②OP20:修边+侧修边+冲孔→③OP30:修边+侧修边+冲孔+侧冲孔→④OP40:修边+整形+冲孔, 如图2所示。

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图2 详细工艺方案排布图

基于品质需求, 后工序内容基本一致。本文重点论述拉伸工序工艺方案对降本的影响。

机盖内板拉伸工艺方案有3种:

(1) 方案1:闭口拉伸方案。

按照以往生产经验, 机盖外板常采用常规闭口拉伸工艺方案。3D工艺模面, 如图3所示, 影响成本关键点 (即影响材料利用率关键点) 为圆圈处所示位置。详细截面图如图4所示。

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图3 闭口拉伸工艺模面 图4 闭口拉伸关键点截面

(2) 方案2:开口拉伸方案。

为提升材料利用率, 降低生产成本, 控制影响材料利用率关键点的材料尺寸, 基于闭口拉伸工艺方案基础进行工艺模面优化, 调整边界工艺补充, 得出开口工艺模面如图5所示, 详细截面如图6所示。

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图5 开口拉伸工艺模面 图6 闭口拉伸关键点截面

闭口拉伸及开口拉伸根本区别在于, 影响率用率关键节点位置, 制件成形是否包围后端工艺补充面。

(3) 方案3:浮动压板拉伸方案。

与常规工艺思路不同, 为最大化的优化关键点材料流动, 保证制件成形性。影响材料关键点区域增加上压板, 采用氮气缸做压力源, 减小坯料尺寸, 加大进料阻力, 控制材料流动, 从而降低材料成本。工艺面如图7所示, 截面如图8所示。

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图7 浮动压板拉伸工艺模面 图8 浮动压板拉伸关键点截面

3 模型搭建

依据上述方案分析, 分别搭建机盖内板3种不同拉伸工艺方案,导入Autoform软件, 创建CAE分析模型, 工具体分别如图9、 图10及图11所示。

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图9 闭口仿真工艺模型

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图10 开闭口仿真工艺模型

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图11 浮动压板拉伸仿真工艺模型

为保证统一基准比较, 分析材料统一采用GC270F钢板 [4] , 制件重6.18kg, 详细材料曲线如图12所示。

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图12 GC270材料曲线图

网格划分及详细参数设置如图13所示。

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图13 Autoform网格参数设置图

完成模型创建及网格划分设置后, 提交计算, 完成仿真分析。

方案1采用梯形料, 双筋。坯料尺寸为:1,780×1,185mm;材料利用率约为:59.5%。成形后, 前端几乎不进料, 后端关键点位置进料约35mm, 左右侧最大进料约10mm, 整体拉伸较为充分, 坯料及成形云图如图14所示。

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图14 方案1坯料及成形FLD图

方案2采用梯形料, 双筋。坯料尺寸为:1,780×1,140mm;材料利用率约为:61.9%成形后前端几乎不进料, 后端关键点位置进料约20mm,左右侧最大进料约17mm, 局部制件区域拉伸不充分, 有增厚及尺寸精度不良趋势。坯料及成形云图如图15所示。

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图15 方案1坯料及成形FLD图

方案 3 采用方料, 单筋。坯料尺寸为:1,710×1,130mm;材料利用率为:62.6%。

成形后前端几乎不进料, 后端关键点位置进料约7mm,左右侧最大进料约19mm。整体拉伸较为充分,拉伸状态与方案1基本一致, 坯料及成形云图如图16所示。

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图16 方案1坯料及成形FLD图

4 浮压结构及实物验证

从工艺及 CAE 仿真综合看, 方案 3 浮动压板工艺, 成形性及材料利用率是最优解。

4.1 模具结构

当前浮动压板工艺应用较少, 生产稳定性需进一步验证。基于稳定性需求, 开发模具进行生产验证。

方案3比方案1和方案2需多增加上模40t氮气缸压力源, 以最大氮气缸10t每个计算, 需增加4个氮气缸。模具结构如图17所示。

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图17 浮动压板拉伸模结构

4.2 冲压调试

以CAE仿真工艺生产参数为参考, 设定压机基准压力140t参数进行调试取件。因左右端筋条阻力过小, 材料流入与CAE分析有约10mm左右偏差。前后端关键区进料与CAE分析基本一致, 后端中部流料多。最终板料尺寸为1,730×1,130mm, 实际率用率为61.9%。

压边力上浮10%, 即155T冲压取件, 制件成形性较稳定, 无开裂起皱。

取件状态如图18所示。

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图18 现场调试制件图

4.3 品质检测

为了进一步验证制件尺寸精度, 冲孔切边完成后,制件贴模进行自由状态下蓝光扫描, 并输出扫描结果与数模对比回弹偏差云图。如图19、 图20所示。

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图19 实物贴模扫描图

从图20可以看出, 关键区域及制件内部大面回弹基准在±0.5mm之内。左右侧最大回弹约2mm左右,后端中间位置最大回弹约2mm左右。与常规方案首次取样状态基本一致, 后续通过型面研磨, 增加筋条阻力调试, 及局部型面补偿可以较好的解决该问题点, 制件生产稳定性较好。

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图20 制件蓝光扫描云图

5 结论

本文通过对比分析某车型机盖内板几种不同工艺方案, 结合CAE仿真及生产验证得出结论如下:

(1) 浮动压板工艺方案有效提升材料率用率, 降低每车生产成本约3.6元。

在保证制件成形性及品质的情况下, 采用浮动压板工艺, 比常规工艺方案材料率用率提升约3%, 成本每车节约约3.8元。

采用该工艺增加4个氮气缸制件及维修总费用约8万, 40万产能计算每车成本增加约0.2元。

(2) 仿真分析板料尺寸与实际生产有一定偏差。

因首轮调试, 板料流入与实际仿真分析有偏差,导致坯料尺寸与实际分析有一定偏差, 但在可调试的范围内, 通过后期调试可解决该问题。

—The End—