作者:吳雄偉, 楊 建, 李钊文, 謝國文, 覃顯峰, 尤彬波(廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院)
文章已刊載在《模具制造》月刊,版權歸作者所有,轉載請注明出處,謝謝!
【摘要】以某車型機蓋内闆為研究對象, 基于Autoform分析結果, 比較幾種機蓋内闆成形工藝方案, 總結不同工藝方案優缺點, 得出一種合理的降本工藝方案模型, 并通過實際生産驗證制件的成形性及尺寸精度, 為後續新車型機蓋内闆工藝設計提供參考, 降低車型開發成本。
關鍵詞:機蓋内闆;降本;工藝;Autoform
1 引言
随着汽車行業的發展, 各車企對汽車制造成本從單件到總成的管控越來越精細化。沖壓件作為白車身的重要組成部分, 有效的降低沖壓件成本, 對降低整車制造成本效果十分顯著。
是以, 行業内也掀起一股研究沖壓件降本的潮流。餘敏等研究了側圍外闆工序優化降本方案 [1] ;林通等研究了優化材料牌号的降本方案 [2] ;馮芬豔等研究了沖壓件原材料降本優化方案 [3] 。
本文以某車型機蓋内闆為研究對象, 排布工藝方案, 基于Autoform分析軟體, 建構工藝模型, 仿真分析對比多種工藝方案, 并實物驗證可行的降本模型。
2 工藝排布
機蓋内闆結構簡單, 内部側壁角度較大, 成形性較好。如圖1所示。

圖1 機蓋内闆詳細結構圖
為了減少廢料刀的使用, 降低切削加工過程産生的鐵粉量, 工藝方案制定為4工序沖壓。
詳細工藝可排布為:①OP10:拉伸→②OP20:修邊+側修邊+沖孔→③OP30:修邊+側修邊+沖孔+側沖孔→④OP40:修邊+整形+沖孔, 如圖2所示。
圖2 詳細工藝方案排布圖
基于品質需求, 後工序内容基本一緻。本文重點論述拉伸工序工藝方案對降本的影響。
機蓋内闆拉伸工藝方案有3種:
(1) 方案1:閉口拉伸方案。
按照以往生産經驗, 機蓋外闆常采用正常閉口拉伸工藝方案。3D工藝模面, 如圖3所示, 影響成本關鍵點 (即影響材料使用率關鍵點) 為圓圈處所示位置。詳細截面圖如圖4所示。
圖3 閉口拉伸工藝模面 圖4 閉口拉伸關鍵點截面
(2) 方案2:開口拉伸方案。
為提升材料使用率, 降低生産成本, 控制影響材料使用率關鍵點的材料尺寸, 基于閉口拉伸工藝方案基礎進行工藝模面優化, 調整邊界工藝補充, 得出開口工藝模面如圖5所示, 詳細截面如圖6所示。
圖5 開口拉伸工藝模面 圖6 閉口拉伸關鍵點截面
閉口拉伸及開口拉伸根本差別在于, 影響率用率關鍵節點位置, 制件成形是否包圍後端工藝補充面。
(3) 方案3:浮動壓闆拉伸方案。
與正常工藝思路不同, 為最大化的優化關鍵點材料流動, 保證制件成形性。影響材料關鍵點區域增加上壓闆, 采用氮氣缸做壓力源, 減小坯料尺寸, 加大進料阻力, 控制材料流動, 進而降低材料成本。工藝面如圖7所示, 截面如圖8所示。
圖7 浮動壓闆拉伸工藝模面 圖8 浮動壓闆拉伸關鍵點截面
3 模型搭建
依據上述方案分析, 分别搭建機蓋内闆3種不同拉伸工藝方案,導入Autoform軟體, 建立CAE分析模型, 工具體分别如圖9、 圖10及圖11所示。
圖9 閉口仿真工藝模型
圖10 開閉口仿真工藝模型
圖11 浮動壓闆拉伸仿真工藝模型
為保證統一基準比較, 分析材料統一采用GC270F鋼闆 [4] , 制件重6.18kg, 詳細材料曲線如圖12所示。
圖12 GC270材料曲線圖
網格劃分及詳細參數設定如圖13所示。
圖13 Autoform網格參數設定圖
完成模型建立及網格劃分設定後, 送出計算, 完成仿真分析。
方案1采用梯形料, 雙筋。坯料尺寸為:1,780×1,185mm;材料使用率約為:59.5%。成形後, 前端幾乎不進料, 後端關鍵點位置進料約35mm, 左右側最大進料約10mm, 整體拉伸較為充分, 坯料及成形雲圖如圖14所示。
圖14 方案1坯料及成形FLD圖
方案2采用梯形料, 雙筋。坯料尺寸為:1,780×1,140mm;材料使用率約為:61.9%成形後前端幾乎不進料, 後端關鍵點位置進料約20mm,左右側最大進料約17mm, 局部制件區域拉伸不充分, 有增厚及尺寸精度不良趨勢。坯料及成形雲圖如圖15所示。
圖15 方案1坯料及成形FLD圖
方案 3 采用方料, 單筋。坯料尺寸為:1,710×1,130mm;材料使用率為:62.6%。
成形後前端幾乎不進料, 後端關鍵點位置進料約7mm,左右側最大進料約19mm。整體拉伸較為充分,拉伸狀态與方案1基本一緻, 坯料及成形雲圖如圖16所示。
圖16 方案1坯料及成形FLD圖
4 浮壓結構及實物驗證
從工藝及 CAE 仿真綜合看, 方案 3 浮動壓闆工藝, 成形性及材料使用率是最優解。
4.1 模具結構
目前浮動壓闆工藝應用較少, 生産穩定性需進一步驗證。基于穩定性需求, 開發模具進行生産驗證。
方案3比方案1和方案2需多增加上模40t氮氣缸壓力源, 以最大氮氣缸10t每個計算, 需增加4個氮氣缸。模具結構如圖17所示。
圖17 浮動壓闆拉伸模結構
4.2 沖壓調試
以CAE仿真工藝生産參數為參考, 設定壓機基準壓力140t參數進行調試取件。因左右端筋條阻力過小, 材料流入與CAE分析有約10mm左右偏差。前後端關鍵區進料與CAE分析基本一緻, 後端中部流料多。最終闆料尺寸為1,730×1,130mm, 實際率用率為61.9%。
壓邊力上浮10%, 即155T沖壓取件, 制件成形性較穩定, 無開裂起皺。
取件狀态如圖18所示。
圖18 現場調試制件圖
4.3 品質檢測
為了進一步驗證制件尺寸精度, 沖孔切邊完成後,制件貼模進行自由狀态下藍光掃描, 并輸出掃描結果與數模對比回彈偏差雲圖。如圖19、 圖20所示。
圖19 實物貼模掃描圖
從圖20可以看出, 關鍵區域及制件内部大面回彈基準在±0.5mm之内。左右側最大回彈約2mm左右,後端中間位置最大回彈約2mm左右。與正常方案首次取樣狀态基本一緻, 後續通過型面研磨, 增加筋條阻力調試, 及局部型面補償可以較好的解決該問題點, 制件生産穩定性較好。
圖20 制件藍光掃描雲圖
5 結論
本文通過對比分析某車型機蓋内闆幾種不同工藝方案, 結合CAE仿真及生産驗證得出結論如下:
(1) 浮動壓闆工藝方案有效提升材料率用率, 降低每車生産成本約3.6元。
在保證制件成形性及品質的情況下, 采用浮動壓闆工藝, 比正常工藝方案材料率用率提升約3%, 成本每車節約約3.8元。
采用該工藝增加4個氮氣缸制件及維修總費用約8萬, 40萬産能計算每車成本增加約0.2元。
(2) 仿真分析闆料尺寸與實際生産有一定偏差。
因首輪調試, 闆料流入與實際仿真分析有偏差,導緻坯料尺寸與實際分析有一定偏差, 但在可調試的範圍内, 通過後期調試可解決該問題。
—The End—