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早晨,极板车间的轧机不能动了,到了现场后,问了下操作人员,说是控制箱内一根电线被人弄脱了,过去一看,这根线没有号码管,本

作者:日月同行天地广

早晨,极板车间的轧机不能动了,到了现场后,问了下操作人员,说是控制箱内一根电线被人弄脱了,过去一看,这根线没有号码管,本来是接到一只日本三菱产的pIC可编程控制器上的,查了下这根线是到一只冲孔机的,那冲孔机上有二只上下限位和一只踏脚开关,这根线应该是限位开关或踏脚开关上的,查看其他三根在X24,X25,X26,而X27这个端子空着,判断应该接在这线应该接在X27上,X端子是PLC的输入端子,为了保险起见,从手机上翻出,这台轧机的pIc点位图,看到那根线的确是连到X27端子的,只是图上表示为冲孔B液压返回,而冲孔机上并没有这根线,那这根线本就不接的。

通电试机,操作工按剪切按纽,刀片却没有动作,细看刀片在下边,压住了剪切下限行程开关,但控制刀片上升的电磁阀指示灯并不亮,看点位图这个电磁阀是pLc中y13端子控制,而y13的指示灯并不亮,说明PLC并没有输出刀片上升指令,按照常规,刀片到达下限,下限行程开关给pLc输入端一个信号,pIc应该输出刀片上升指令,让极板顺利通过,看pIc的状态指示灯,刀片下限行程信号已经到达,为什么PIC不动作,再看状态指示灯,冲孔机的二只上下限开关都在接通状态,过去一看,冲孔机的二只限位都没有被碰到,操作工说那二只开关不起作用的。

打电话问了下以前修过这台轧机的人,说这台轧机的pIc程序是公司内部人员编的,剪切的上下限开关也不用的,于是让人把程序拿过来看看,这时机修工过来了,他在油泵开启后用手拿二根焊条,同时插入溢流阀和上升电视阀的轴中,刀片缓缓升到上限位,然后按下剪切按纽,刀片能下降,也能自动返回了,原来编程的不按常规出牌,用定时来控制刀片上升,当上升的电磁阀因卡阻而不能动作时,PLC本应该一直输出刀片上升信号的,但这台的程序是刀片上升的时间一到,便不再输出上升信号了。

早晨,极板车间的轧机不能动了,到了现场后,问了下操作人员,说是控制箱内一根电线被人弄脱了,过去一看,这根线没有号码管,本
早晨,极板车间的轧机不能动了,到了现场后,问了下操作人员,说是控制箱内一根电线被人弄脱了,过去一看,这根线没有号码管,本
早晨,极板车间的轧机不能动了,到了现场后,问了下操作人员,说是控制箱内一根电线被人弄脱了,过去一看,这根线没有号码管,本
早晨,极板车间的轧机不能动了,到了现场后,问了下操作人员,说是控制箱内一根电线被人弄脱了,过去一看,这根线没有号码管,本

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